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一起氯苯化学爆炸事故

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1#
发表于 2011-4-18 16:24:53 |只看该作者 |倒序浏览
一、事故经过
  2006年4月30日,山东某氯碱厂氯苯车间因3#氯化塔长期运行,转化能力下降,需停塔倒触媒。根据要求先开1#氯化塔,正常后再停3#氯化塔。根据车间安排,8时40分,氯化岗位操作工对1#氯化塔整个系统进行氮气置换,操作工按照操作规程置换40min以上,9时35分,1#氯化塔开始通氯气,10时10分,1#排气冷凝系统防爆膜鼓破,1#石墨冷凝器震裂,氯苯捕雾器液位计被震碎,操作工及时倒用2#氯化塔排气冷凝系统,未造成停塔影响生产,所幸未造成人员伤害。
  二、原因分析
  事故发生后,公司领导高度重视,立即组织有关部门成立事故调查组进行事故调查,查找事故的真正原因。
  经调查,整个操作过程都严格按照操作规程,却仍然发生了化学爆炸。发生化学爆炸肯定有空气在系统内。操作工严格按照操作法进行置换,多年来束发生过这样的事故。反应后通入系统的氯气是合格的,也不会有空气进入的可能。发生爆炸的气体肯定是没有置换干净,严格按照操作规程进行置换却没置换干净,是不是操作方法有问题?但当班操作工反映,爆炸后有崩出的旧防爆膜。车间技术人员分析,很有可能是1#氯化塔冷凝系统更换防爆膜时抽真空,造成旧防爆膜抽进系统。4月30日当进行系统置换时,因冷凝器是列管结构,抽进系统的旧防爆膜堵塞列管,造成排气有死角,置换不彻底,通氯气开车后发生了化学爆炸,以致酿成爆炸事故,造成设备的损害,给公司带来了不小损失。
  三、预防措施
  为防止类似事故的发生,公司及时制定了安全措施:
  1.严格执行操作规程。
  2.加强对检修质量的管理和考核。
  3.对有可能发生的事故和异常制定应急预案。
  4.强化操作工安全意识,提高操作水平,提高操作工应急能力,有效地预防事故的发生。
  5.发生生产异常和事故绝不能放过,查出事故真正原因,避免同类事故再次发生。
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