安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3065|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[分享]氯泄漏与提高氯系统设备的安全

[复制链接]

1160

主题

185

好友

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

贡献
0 个
金币
39161 个
在线时间
2223 小时
帖子
1733
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-26 09:57:00 |只看该作者 |倒序浏览
[replyview] <p><strong><font size="5">氯泄漏与提高氯系统设备的安全</font></strong></p><p>氯气是一种带窒息性的有毒气体,为有高度危害特性的Ⅱ级毒物。生产车间的空气中,允许的最高氯浓度为1mg/m<sup>3</sup>;居民住宅区的环境中,允许的最高氯浓度为0.1mg/m<sup>3</sup>。<br/><br/>近年来,氯气生产规模越来越大。以我公司为例,20世纪80年代液氯产量每年只有数千t,今年已达2万t。不计充装平台上液氯实瓶中的液氯量,日常库存少说也有100t至150t。<br/><br/>资料表明:人在氯浓度为2.5g/m<sup>3</sup>的空气中,只需深吸几口,既可死亡。按此浓度计算,150t液氯泄漏气占有的空间可达60×10<sup>6</sup>m<sup>3</sup>。在2m高(一般我国人均身高多数在此高度以下)的空间内,人的不可生存面积可达30km<sup>2</sup>。可见,一旦发生氯泄漏,后果极其可怕!<br/></p><p>我公司氯气厂的设备设计年份较早,改造前主要常漏点有量大面广的法兰、提供氯气压力的纳氏泵轴封和液氯计量槽上的安全阀。针对这些漏点,我们通过分析、查找原因,提出了一些改进方案,经多年实施,效果很好。<br/><br/>1 法兰连接密封的改进<br/><br/>法兰连接是指管道间、管道与接管间,人孔颈和人孔盖间、容器封头盖和容器间等的连接机构。基本构件有法兰、密封垫和紧固螺栓。<br/><br/>原来我公司氯气系统设计所用的法兰连接是突面(RF)法兰,法兰的密封面上车制多个环形浅槽、有一定宽度的突出环形面。选用的公称压力是1.6MPa或2.5MPa;密封垫选用GB3985的XB 350中压石棉橡胶板。使用中能满足短期不会出现看得见、甚至闻得出的泄漏。但是,很难长期保持。<br/><br/>1.1 泄漏原因分析<br/><br/>a.据有关资料报导,介质的渗透能力与介质的分子大小成反比,分子小的渗透力大于分子大的。氯的原子序数为17,在卤族中大于氟(原子序数为9)。<br/><br/>石棉橡胶密封垫是由重量比为60%至80%的石棉和10%至20%的橡胶,加入填充剂、硫化剂经压制硫化而成。虽然,橡胶把石棉纤维胶合起来,结合填充剂填充石棉纤维间的空隙,然而,填充密实度的质量受制于胶和石棉纤维间的亲和程度,压制成板的压紧力等因素。从工艺上讲,要使纤维间做到完全没有空隙,尤其是微小的但大于氯分子的空隙,根本是不可能的。实践证明,即使安装中放以配套螺栓拧紧所能提供的最大压紧力,法兰中的石棉橡胶板内仍存在串通的微小缝隙。生产中氯分子仍可通过这些缝隙构成的通道,产生渗透泄漏。因而,可以断言,石棉橡胶板不适合用在氯气系统的法兰中。<br/><br/>b.石棉橡胶板中的石棉是一种含水的硅酸盐,氯系统中带压的氯气却是一种含水量不大于0.06%(重量)的干燥气体,具有强烈的吸水物理力和化学力,生成的稀盐酸会对法兰的密封面(尤其对无阻隔的突面)构成腐蚀,促使界面泄漏形成,并且由小变大。<br/><br/>c.突面型式的法兰密封面,在螺栓最大拧紧力的作用下,会使软质的石棉橡胶板遭挤压,向密封垫的圈内和圈外膨出变形,使密封垫失去弹性、破坏密封。由于,突面型式的密封面不具备阻挡石棉橡胶膨出变形的结构,促成了这种破坏。<br/><br/>1.2 改进方案<br/><br/>a.密封垫由石棉橡胶板改为素有“塑料王”之称的聚四氟乙烯板。取四氟乙稀板材质密实,吸水性为零,加上耐化学品、耐候性能远胜过石棉橡胶,用在氯气介质的密封元件上十分合适。<br/><br/>b.法兰的密封面型式改突面(RF)(见图1)为凹凸面(MFM)(见图2)。利用凹凸面的嵌入结构,有效地阻止可能出现的破坏密封垫密封性能的膨出变形。同时,也阻挡着氯气对密封垫的接触。重要部位的法兰密封型式宜改用榫槽面(TG)(见图3)。使用表明密封性能更佳。<br/><br/><img src="http://www.safe001.com/news/UpLoadFile_b/200672495040734.gif" align="center" alt=""/><br/><br/>图1 突面(RF)法兰<br/><br/><img src="http://www.safe001.com/news/UpLoadFile_b/200672495041580.gif" align="center" alt=""/><br/><br/>图2 凹凸面法兰<br/><br/><img src="http://www.safe001.com/news/UpLoadFile_b/200672495041621.gif" align="center" alt=""/><br/><br/>图3 榫槽面法兰<br/><br/>2 纳氏泵的改造<br/><br/>纳氏泵是一种水环泵(用在氯气中的纳氏泵,用浓酸取代了水),在氯系统中起着抽吸电解槽阳极产物氯气,给预处理后达到含水量不大于0.06%的干氯气,并被压送到各氯产品生产工序。<br/><br/>2.1 泄漏原因分析<br/><br/>纳氏泵依靠泵壳内浸在液体中喷轮的旋转,在泵的进口处产生的负压,吸取电解槽阳极处的氯气,在泵的出口入产生正压,把泵内的氯气压送出去。叶轮轴伸出泵体,与泵外电机相接,轴和泵壳间采用的是填料密封。通过压盖顶压装入填料腔中的可塑填料,使填料径向膨出,与轴紧密接触。同时,挤出填料中吸贮着的润滑剂,在填料和轴的接触面形成油膜;由于接触的不均匀,在未接触部位生成的油膜较厚,接触贴紧的部位油膜较薄,二种油膜沿轴分布,随着轴相对填料的转动,不断变化组成一道能阻止氯气通过的不规则迷宫。保持迷宫,需要对填料的压紧程度经常进行调整,同时,确保损耗的油膜得到必要的补充。为了维持油膜和带走填料和轴相对磨擦产生的热,允许轴封有少量的泄漏。一般泵(围速3600r/min、介质压力0.1~0.5MPa)用填料密封的允许泄漏量见下表。<br/><br/><img alt="" src="http://www.safe001.com/news/UpLoadFile_b/200672495041360.gif" border="0"/><br/><br/>这种泄漏税主要以界面泄漏型式出现。由于编结填料不可能致密无缝隙,当介质的渗透力较强时(如气体),渗透泄漏也会出现。<br/><br/>上述分析表明了填料轴封的泄漏不可避免。表中数据还表明,泵启动时轴封的泄漏量是正常运转时泄漏量的3倍以上,这对于氯气来讲是不能允许的。<br/><br/>2.2 改进方案<br/><br/>最初,曾改用机械密封技术的YLJ-1300/3.0的液环式氯压机取代纳氏泵,运行不久发现密封仍不够持久,更换机械轴封又费工费时。后借公司扩产之机,改用技术含量更高的,采用梳齿型迷宫式轴封的LLY-3700氯气离心式(又称:透平)压缩机。自改造运行至今,满足了安全生产。<br/><br/>3 计量槽上安全阀的改进<br/><br/>3.1 安全阀不安全的原因分析<br/><br/>液氯计量槽(又称液氯贮槽)是贮存液态氯的大容积压力容器,预处理后的干燥氯气经液化槽冷凝成液氯,流入计量槽备用。氯蒸发器制成的带压氯气通入计量槽,把槽内液氯压送到充装站,充装液氯钢瓶。见液氯充装工艺流程示意图4。<br/><br/><img src="http://www.safe001.com/news/UpLoadFile_b/200672495041371.gif" align="center" alt=""/><br/><br/>图4 液氯充装工艺流程示意图<br/><br/>计量槽的气相部位装有封密的弹簧式安全阀作为超压时安全装置。主要技术特点是当槽内压力处在正常工艺指标的(低于安全阀启跳压力)时,安全阀处于关闭状态,保持密封;当槽内压力超过工艺指标规定的上限(高于安全阀的启跳压力)时、自动启跳,排气泄压。当槽内压力降到低于安全阀的回座压力时,自动关闭密封,确保生产能继续。安全阀的排气管道通向贮碱容器(如碱池或碱液喷淋塔)用碱吸收,防止污染环境。<br/><br/>实际运行常常发生关不死、不密封现象,究其原因是弹簧式安全阀难免不漏,尤其对气体。当槽内介质压力高于安全阀启跳压力时,会出现安全阀不跳,究其原因是日常生产中有细微漏气的安全阀,在阀瓣与导向套之间已汇集了槽内的氯气、排气管来的碱蒸气,二者相遇发生如下反应:<br/><br/>2Fe+3Cl<sub>2</sub>=2FeCl<sub>3</sub><br/><br/>2Fe+3Cl<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O=FeCl<sub>3</sub>+Fe(OCl)<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub><br/><br/>反应生成的铁化合物,把安全阀的阀瓣粘在导向套上。当槽内压力高于安全阀启跳压时,安全阀跳不了!当压力再憋高,克服了粘结力,安全阀才有可能跳。但是,险性已经出现。当槽内压力降到安全阀回座压力以下时,安全阀自动回座,但是不密封。原因是反应生成的铁化合物破坏了安全阀的密封。<br/><br/>液氯计量槽上安全阀的泄漏是我公司多年没能解决的难题,改进前为消除漏氯,公司不得不在安全阀进口处加装截止阀,关闭截止阀确保不漏气。遗憾的是安全阀从此成了摆设,计量槽没了安全装置!<br/><br/>3.2 改进方案<br/><br/>在安全阀的进出口分别装一块爆破片,和安全阀串联构成组合式安全装置。其机理是在安全阀的进口装爆破片,用来隔绝氯气和安全阀的接触,消除氯对阀的侵蚀和从阀中漏出;在安全阀的出口装第二块爆破片,目的是隔绝碱蒸汽和安全阀的接触,阻止碱蒸气和从阀中漏出来的氯气在阀瓣和导向套之间相遇,发生反应生成铁化合物,破坏安全阀的启跳和密封功能。<br/><br/>新装置自1999年投入使用,第一次更换爆破片是在2000年6月,安全运行10个多月;经总结改进了安装,第二次更换的爆破片用到2001年5月,使用期长达1年;第三次更换的爆破片一直用到2002年10月,寿命长达17个月,完全满足了安全生产的需求,提高了氯系统的本质安全。<br/><br/>3.3 改进的要点<br/><br/>a.爆破片型式的选用上,当时考虑生产工艺是间歇方式,压力升降频繁,据资料介绍反拱型的较合适,便多方选用反拱型。<br/><br/>b.爆破片村质的选用上。考虑到氯气腐蚀特性,原来用不锈钢制作的爆破片,试用表明不耐氯的腐蚀。经制造单位上海华理安全装备厂的努力,对爆破片进行了防腐处理,经使用耐受住了氯的腐蚀,又保住了爆破压力值不变,延长了爆破片的寿命。<br/><br/>c.安全装置安装位置的选择上。从液氯充装工艺流程示意图可以看出,计量槽的压力来自氯蒸发器。考虑到蒸发器下游各压力容器和管道的安全把关,安全装置的最佳安装就选定在压力源的设备——蒸发器上。同时也可省却下游设备上安全装置的配置。</p><p><br/></p><p>氯的毒性决定了氯泄漏的危害,只要从系统的本质安全上考虑,从细微处着手,消灭氯泄漏是完全可能的</p>[/replyview]
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
安全人网站:www.safe1860.com-----安全资料

12

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
33
2#
发表于 2006-8-9 16:01:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
20
3#
发表于 2006-9-5 08:45:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
79
4#
发表于 2006-8-14 14:51:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
149
5#
发表于 2006-8-14 15:16:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
113
6#
发表于 2006-8-14 16:30:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
4
7#
发表于 2006-8-18 18:07:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
32
8#
发表于 2006-9-3 10:19:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

600

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
11 小时
帖子
930
9#
发表于 2006-9-4 23:08:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
4
10#
发表于 2006-11-1 22:25:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-5-29 02:46 , Processed in 0.037195 second(s), 7 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部